技术中心
 
 

采用Quantum PLC实现的大型火力发电厂烟气脱硫控制系统

   日期:2006-03-24     作者:管理员    
  经济发展使得人们的生活水平有了一定的提高,但同时也使人们周围的生活环境不断恶化,人们逐渐意识到环境污染的危害,并提出了经济与环境必须协调发展的要求。大气污染与人们的生活息息相关,因为它会直接造成人群死亡率增加,破坏生态系统,造成巨大的经济损失。而火电厂、炼钢厂等工业所排放的废气正是大气污染的主要来源。鉴于此,国家有关部委制定了法规要求电厂增加脱硫系统。目前应用较为广泛的烟气脱硫工艺有:石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫、喷雾干燥法脱硫、烟气循环流化床脱硫、海水脱硫、电子束法脱硫。国内针对超过200MW的大型机组优先考虑采用石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫。本文结合施耐德电气公司Quantum系列PLC在南通天生港电厂(简称天电)2×300MW机组烟气脱硫系统的实际应用,着重探讨石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫监控系统部分设计与实际应用。

脱硫系统网络结构

点击看原图


图1:脱硫系统网络结构

  一、 湿法脱硫工艺简介
  石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫工艺采用价廉易得的石灰石或石灰作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌成吸收浆液。当采用石灰为吸收剂时,石灰粉经消化处理后加水磨制成吸收浆液。在吸收塔
内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。其反应原理可用以下化学反应方程来描述:
  CaCO3+SO2=CaSO3+CO2
  2CaSO3+O2=2CaSO4
  天电脱硫工艺系统由三个子系统组成:#1炉系统, #2炉系统和公用系统。其中#1炉系统与#2炉系统的组成结构基本一样,分别负责来自1号和2号锅炉烟气的脱硫任务,按功能分成烟道功能子系统和吸收塔功能子系统。公用系统是指#1炉和#2炉共同使用的功能设备的统称,按功能划分为公用辅助系统、石灰石卸料与磨制系统和废水处理系统等。
  二、 脱硫控制系统
  表1给出了各个系统的输入输出点(IO)分配点数。

脱硫系统控制测点统计表
表1 脱硫系统控制测点统计表

  根据上述脱硫系统的特点,整个控制系统也划分三个子系统,共采用三对施耐德电气公司的Quantum系列PLC的534 14A 控制器组成冗余的控制系统和网络,控制器通过Quantum系列NOE以太网模块与100M以太网交换机直接相联。控制系统配置了三台操作员站和一台工程师站。图1为脱硫系统网络结构图。
  脱硫DCS系统运行时需要与#1、#2锅炉的DCS系统进行状态信号的交流,从#1、#2过来到达脱硫DCS系统的状态主要有:锅炉的负荷、锅炉油枪工作状态、锅炉煤层工作状态、锅炉吹扫、锅炉MFT以及电除尘的运行状态。从脱硫DCS系统传递到#1、#2锅炉DCS的信号有:旁路挡板、原烟气挡板和净烟气挡板的开关状态。这些信号都涉及到电厂锅炉的运行,所以锅炉DCS与脱硫DCS之间的接口采用硬接线方式。
  #1炉和#2炉设备是相对独立的,它们共同调用公用系统中的石灰石供浆和石膏脱水子功能系统,#1炉与#2炉之间也存在着连锁保护,这些在#1炉、#2炉和公用系统控制器之间传递的信号通过Modbus-TCP协议传输,从而节省了重复的IO电缆铺设费用。
  脱硫DCS系统主要实现的功能有:数据采集系统(DAS),模拟量控制系统(MCS)和顺序控制系统(SCS)。
  1、 数据采集系统(DAS)
  数据采集系统按所选定的数据采集前端设备 的采样速率,周期性地采集和处理现场设备和工艺的开关量和模拟量信息。并通过网络传输到上位机显示屏中显示,作为运行人员监视和操作现场设备的依据。
  数据采集系统的基本功能有:数据采集、数据处理、屏幕显示、报警声光显示、事件记录和追忆、历史数据存储检索及打印、性能在线计算等功能。
  数据采集系统首先是通过采集卡周期性扫描外部测点的状态,然后经过诸如正确性判断、工程量换算、限值判断等处理后,将处理过的信息作为新的数据写入数据库中。数据库乃数据采集系统的核心,脱硫DCS系统拥有两个数据库:一个是控制器数据库,另一个是上位机数据库。上位机通过Modbus-TCP协议与控制器联接,按一定的采样周期循环扫描控制器数据库的变化,并同时对上位机数据库与画面显示进行更新。
  2、模拟量控制系统(MCS)
  模拟量控制系统实现脱硫控制系统的模拟量闭环调节功能,脱硫控制系统的主要闭环调节回路有:增压风机入口压力调节、吸收塔液位自动调节、石灰石供浆流量调节,还有公用系统中的滤饼厚度调节等。
  a增压风机入口压力调节
  增压风机入口压力调节的目的在于使锅炉炉膛压力保持稳定。将锅炉正常运行时的引风机出口压力作为增压风机入口压力调节的设定值,测量实际运行的压力,然后进行比较得出偏差,偏差经过控制算法计算,得出调节量作用在增压风机的调节导叶上,使得增压风机入口压力稳定在设定值附近。
  增压风机入口压力闭环调节控制算法通





















常是PID调节,这是因为PID算法简单而且能够满足工程的要求。为了提高压力调节的响应速度,将锅炉负荷作为前馈量引入到调节中,从而缩短了调节时间和减小了超调量。
  b吸收塔液位自动调节
  高温烟气进入吸收塔反应后由于冷却和饱和作用会带走一部分水,使得浆液变稠,脱硫吸收效果变差。这部分损失掉的水,通过吸收塔上部的除雾器冲洗系统进行补充。除雾器冲洗系统由32个电磁阀组成,每组8个,共四组。它们是按一定的顺序轮流开关,两个工艺相邻阀门之间的开启间隔时间则是依据吸收塔液位来进行调节。
  在所能参考的资料中还没有精确的吸收塔液位与烟气流量关系的数学模型,根据热力学原理,由进入吸收塔内的烟气流量及其在塔内的热量交换可以计算出蒸发与饱和作用带走的水量率,假定吸收塔除雾器冲洗阀每次开阀冲洗的时间为常数,只要烟气所带走的水量率按时间作积分所得的值等于每次冲洗所能补充的水量时,则进行冲洗。由此得到了吸收塔除雾器两次冲洗的时间间隔,它随着烟气流入量的波动而变化。
  在南通天电的吸收塔液位调节算法中,增加了一个罚函数,意在使液位能够尽快地收敛到设定值附近。其基本原理是当吸收塔液位偏差的绝对值大于预先设定的阈值
时,吸收塔调节时间将乘以一个惩罚系数,促使调节往收敛方向加速发展。惩罚系数可以是偏差函数或者是常数,在天电的脱硫系统中,液位偏差落在偏差阈值内时,惩罚系数为1,当出现正偏差并超出阈值时,惩罚系数可取为大于零而小于1的数值,这样就能减少除雾器冲洗门两次冲洗的等待时间;当出现负偏差并超出阈值时,可将惩罚系数取为大于1的数值,从而延长冲洗间隔时间,添加了惩罚系数能使控制效果得到更好的改善。
  c石灰石供浆流量调节
  石灰石供浆流量调节的目的在于调节吸收塔内的pH值,使烟气与石灰石浆液在最适合的pH值下发生化学反应,这是保证脱硫质量的关键之处。
  采用普通的PID控制时,由于pH值具有较大的滞后,控制效果并不理想。考虑到影响吸收塔pH值的主要因数是烟气中的硫元素与浆液中的钙元素的摩尔比,因此在天电脱硫系统中使用了串级PID控制的思想。引入了硫钙比闭环调节的石灰石供浆流量调节后使得系统的反应速度和超调量等都有了较大的改善。
  硫元素和钙元素的摩尔比不能直接测出,只能经过间接的方式求出。脱硫系统安装有原烟气分析仪和烟气差压计,经过流体力学中的伯努利方程计算可以粗略得到烟气的流量值,进一步算出硫的摩尔数,将主控回路中的输出作为修正系数算出与硫摩尔数对应的钙摩尔数,根据现场安装的石灰石浆液密度和供浆流量算出钙的摩尔数,比较得出偏差,经副控回路计算后作用在供浆调节阀上。
  d滤饼厚度调节
  石膏浆经过旋流后,底流将输送到真空皮带进行真空脱水,为了保证脱水效果,滤饼厚度要控制在一定的范围之内。滤饼的厚度往往容易受到底流浆液密度和流量变化的干扰,因此通过设立一个滤饼厚度调节降低操作人员手动介入操作的频率,降低操作人员的劳动强度。
  滤饼厚度调节是通过测量滤饼的厚度与工艺设定值做比较,进行偏差抑制的PID运算,得到的输出作用在真空皮带的变频器上,以达到运行的期望。其原理比较简单,采用常规的PID算法即可。实际南通天电石膏滤饼厚度测量仪表安装位置不当,造成了极为严重的滞后,采用常规PID算法会出现不稳定的效果。为此,在工程中应用了其他的控制方法,譬如适当延长PID调节的采样周期或者采用智能控制方法,都可以使系统稳定在一定范围之内,效果有了较大的提高。
  3、 顺序控制系统(SCS)
  顺序控制系统(SCS)可以使操作人员在控制室内监视和控制脱硫系统的所有电机、阀门,并实现设备的连锁及保护。顺序控制系统(SCS)能完成大量设备的高度智能化控制,它将设备按功能相关原则归组和划分为功能组和功能子组,按照所编写的程序一步一步执行下去,从而减少了操作人员的手动介入,降低了操作人员的劳动强度和误操作风险。
  系统中的任一种设备或功能组都可以抽象为一个函数模块。根据设备的不同,其函数模块也会表现为形式参数、内部条件判断和输出的不同。
  函数模块一般都包括以下形式参数:操作员输入指令;自动控制输入指令;保护连锁输入指令;各种指令屏蔽条件;指令互锁;设备状态反馈。
  函数内部条件判断是编程人员依据工艺的要求编写的判断程序,以保证各种指令按照人们的期望执行下去。
  输出则是输入经过内部判断所希望得出的结果,譬如说某电机或功能组具有自动控制ON指令输入并且内部条件判断满足,则输出为电机或功能组启动。
  脱硫系统的主要顺序控制组有:烟道系统、挡板密封风机、气气换热器、净化风机、增压风机、吸收塔系统、石灰石浆液泵、循环浆泵、除雾器、石膏排出泵、石膏溢流浆液泵、真空皮带脱水系统、工艺水泵、废水处理系统和石灰石输送及制浆系统等。
  每个单元的热工保护直接在各个单元控制器中实现,它们作为设备函数模块的保护


















参数输入驱动设备。一些参与保护的重要模拟量的采用三取二的表决原则或采用双重测量方式,以保证系统运行的可靠性。由于旁路挡板在脱硫系统中的特殊地位,在远程操作站上专门设有紧急开启按钮,直接通过硬接线操作旁路挡板和向DCS控制系统发送紧急开启信号。
  三、 分析及讨论
  天电脱硫系统#1炉单元和公用系统已投运,#2炉单元也将在年底投运。由#1炉实际运行效果来看,采用Quantum系列PLC控制后大大降低了操作人员的劳动强度和系统运行的可靠性与连续性,完全能够实现大型DCS控制系统的功能,并且它们的运算处理时间相差并不大,而在成本与开放性上PLC比DCS有较大的优势。
文章编号:060308
发送短信“ 文章编号+ 评语代码” 至13816124995,告诉我们您对此文的意见。
1- 很好,有很高的参考价值
2- 一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值







 
  
  
  
  
 
更多>同类技术
 
全年征稿 / 资讯合作
 
推荐图文
推荐技术
可能喜欢